12月15日,国神哈密煤电公司花园电厂3号机组成功完成了国内火电领域首台次调速系统涉网“阀-线-频”全闭环验证试验,弥补了行业内汽轮机调门线性特性仅依赖理论计算、缺乏实测验证闭环的技术短板,为《汽轮机调速系统涉网技术要求》DL/T 2925-2025电力行业新规与火电机组涉网安全运行提供了关键支撑。
汽轮机调速系统是发电机组的核心控制系统,其调门流量特性的精准度直接关系到电网频率稳定。长期以来,我国电力行业对该特性的评估主要依赖设计图纸参数与理论计算模型,受设备老化、工况波动等因素影响,计算结果与实际运行状态存在偏差,成为影响电网安全稳定运行的潜在风险。这一问题给火电机组参与深度调峰、实现节能降耗带来技术障碍,是困扰行业多年的共性技术难题。缺乏统一的实测验证标准,使得机组在实际运行中难以达到最优调节性能。
在国家电网调度中心指导下,哈密煤电公司花园电厂联合中国电力科学研究院、西安热工研究院、东方电气集团东方汽轮机有限公司组成技术攻关团队,以花园电厂3号机组A修汽轮机通流改造后涉网试验为契机,创新设计出“理论建模-现场测试-数据比对-优化闭环-再验证”全流程技术方案。在为期10天的试验中,技术团队采用“多工况叠加测试法”,在20%至100%负荷范围内设置7个关键测试节点,通过精确测量和数据分析,首次实现了从数据测量、建模验证到现场实测验证、曲线修正、电网联调的全链条闭环验证。
试验数据显示,调门流量特性实测值与修正后计算值的偏差从±7.6%降至2.3%以内,调节精度大幅提升。试验形成的“理论计算+现场验证+闭环验收”技术流程,为行业制定相关规范提供了可复制的实践样本,填补了行业在实测验证环节的技术空白,为电力行业监督机构、发电企业执行新规要求提供了可靠的操作指南。(此文出自见道官网www.seetao.com未经允许不得转载否则必究,转载请注明见道网+原文链接)见道网企业宣传栏目编辑/程丽婷
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